循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)機雙頻無干擾切換系統(tǒng)分析
摘要:循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)機雙頻無干擾切換系統(tǒng)分析資訊由優(yōu)秀的流量計、流量儀生產(chǎn)報價廠家為您提供。0引言 隨著《十二五節(jié)能減排綜合性工作方案》的不斷深入開展,我國電力、鋼鐵等行業(yè)嚴格按照堅持降低能源消耗強度、合理控制能源的消費總量,推動技術(shù)進步相結(jié)合,大幅度提高。更多的流量計廠家選型號價格報價歡迎您來電咨詢,下面是循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)機雙頻無干擾切換系統(tǒng)分析文章詳情。
0引言隨著《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》的不斷深入開展,我國電力、鋼鐵等行業(yè)嚴格按照“堅持降低能源消耗強度、合理控制能源的消費總量,推動技術(shù)進步相結(jié)合,大幅度提高能源利用效率”的政策方針,積極實施節(jié)能減排措施,以助力可持續(xù)發(fā)展。
山東威海博通熱電股份作為威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的主要供熱單位,為區(qū)域內(nèi)130多家企事業(yè)單位提供生產(chǎn)用汽和承擔(dān)近500萬平方米的集中供熱任務(wù)。公司兩臺130t/h和一臺220t/h鍋爐作為主力鍋爐,承擔(dān)大部分供熱和供暖任務(wù)。然而,由于傳統(tǒng)設(shè)計方案存在不足,依靠風(fēng)擋板來調(diào)整風(fēng)壓導(dǎo)致能源消耗量大,浪費極其嚴重。為積極響應(yīng)國家政策號召并提升綜合經(jīng)濟效益,山東威海博通熱電股份對風(fēng)機進行了變頻調(diào)速改造。
1循環(huán)流化床鍋爐煙風(fēng)機系統(tǒng)改造的必要性
首先,鍋爐投入初期未考慮風(fēng)機的調(diào)速運行問題。風(fēng)機定速運行,完全由風(fēng)擋板調(diào)整風(fēng)壓,擋板調(diào)節(jié)控制特性差,壓力損失嚴重,擋板長期在30%~80%開度,系統(tǒng)效率低,造成廠用電居高不下。130t/h爐噸汽耗電量達9~10kWh/t,220t/h噸汽耗電量達11~12kWh/t,造成能源的極大浪費。
其次,傳統(tǒng)設(shè)計的一次風(fēng)機、二次風(fēng)機以及引風(fēng)機采用入口節(jié)流器(或稱擋板、風(fēng)門)開度調(diào)節(jié)壓力。由于一般設(shè)計風(fēng)量、風(fēng)壓均按要求比額定工況留有較大設(shè)計裕度,因此一般風(fēng)機、電機選型偏大,因此實際風(fēng)門開度在30%~80%,導(dǎo)致風(fēng)機經(jīng)常工作在低效區(qū),浪費大量能源。
再次,風(fēng)門調(diào)節(jié)的風(fēng)量線性度不好,在進行風(fēng)門開度調(diào)節(jié)時經(jīng)常出現(xiàn)開度變化不大但風(fēng)量變化很大的情況,很難實現(xiàn)風(fēng)量精確配比要求的自動燃燒,影響循環(huán)流化床鍋爐的運行效率。
因此在循環(huán)流化床鍋爐的風(fēng)機上應(yīng)用變頻調(diào)速設(shè)備能夠降低機組的廠用電率,而且由于變頻器調(diào)速所具有的優(yōu)良特性,其應(yīng)用可為鍋爐機組的自動化控制打下設(shè)備基礎(chǔ),從節(jié)能與運行管理上降低機組運行成本。
2高壓變頻器調(diào)速技術(shù)節(jié)能原理
異步電動機的變頻調(diào)速是通過改變定子供電頻率f來改變同步轉(zhuǎn)速而實現(xiàn)調(diào)速的,在調(diào)速中從高速到低速都可以保持較小的轉(zhuǎn)差率,因而消耗轉(zhuǎn)差功率小、效率高,是異步電動機zui為合理的調(diào)速方法。
由公式n=60f/p(1-s)可以看出,若均勻地改變供電頻率f,即可平滑地改變電動機的運行轉(zhuǎn)速n。異步電動機變頻調(diào)速具有調(diào)速范圍寬、平滑性較高、機械特性較硬的優(yōu)點,目前,變頻調(diào)速已成為異步電動機zui主要的調(diào)速方式,在很多領(lǐng)域都獲得了廣泛的應(yīng)用。
對離心式風(fēng)機而言,流體力學(xué)有以下原理:輸出風(fēng)量Q與轉(zhuǎn)速n成正比;輸出壓力H與轉(zhuǎn)速n的平方成正比;輸出軸功率P與轉(zhuǎn)速n的立方成正比。即:Q1/Q2=n1/n2;H1/H2=(n1/n2)2;P1/P2=(n1/n2)3。
當(dāng)風(fēng)機風(fēng)量需要改變時,如調(diào)節(jié)風(fēng)門的開度,則會使大量電能白白消耗在閥門及管路系統(tǒng)阻力上。如采用變頻調(diào)速調(diào)節(jié)風(fēng)量,可使軸功率隨流量的減小大幅度下降。變頻調(diào)速時,當(dāng)風(fēng)機低于額定轉(zhuǎn)速時,理論節(jié)電為:
E=(1-(n′/n)3)×P×T
式中:n是額定轉(zhuǎn)速,n′是實際轉(zhuǎn)速,P是額定轉(zhuǎn)速時電機功率,T是工作時間。
可見,通過變頻對風(fēng)機進行改造,不但節(jié)能,而且可大大提高設(shè)備的運行性能。以上公式為變頻節(jié)能提供了理論依據(jù)。
3鍋爐風(fēng)機雙頻無擾切換技術(shù)改造實施方案
由于山東威海博通熱電股份三臺鍋爐都是單風(fēng)機,即每臺鍋爐都是一臺引風(fēng)機、一臺一次風(fēng)機、一臺二次風(fēng)機,沒有備用風(fēng)機,任一臺風(fēng)機停運都將造成鍋爐的停爐。為避免因變頻器運行不穩(wěn)定影響鍋爐正常運行,對鍋爐DCS系統(tǒng)重新組態(tài)并與變頻器實現(xiàn)無縫接入,經(jīng)過多次的冷態(tài)、熱態(tài)試驗,將鍋爐DCS系統(tǒng)與高壓變頻器結(jié)合在一起,實現(xiàn)了變頻、工頻自動雙向切換的功能,真正實現(xiàn)了無擾切換。所謂無擾切換是指鍋爐運行時風(fēng)機在變頻運行和工頻運行之間進行雙向切換時風(fēng)量不會大幅突變,對鍋爐燃燒沒有擾動。無擾切換包含兩個切換過程,一是風(fēng)機變頻器在運行中突發(fā)故障能自動切換到工頻運行,鍋爐燃燒穩(wěn)定不受切換影響;二是風(fēng)機在工頻運行時能在操作人員切換變頻指令發(fā)出后自動切換到變頻運行,鍋爐燃燒穩(wěn)定不受切換影響。風(fēng)機雙向自動切換一次系統(tǒng)如圖1所示。
注:(1)QS1和QS2是自動旁路柜的手動刀閘;(2)KM1、KM2和KM3是自動旁路柜的真空接觸器。
圖1風(fēng)機雙向自動切換一次系統(tǒng)簡圖
3.1自動旁路變頻器控制與DCS系統(tǒng)的改造及程序修改
根據(jù)實際運行需要及為了簡化運行人員操作步驟,防止誤操作的發(fā)生,同時結(jié)合高壓變頻器的啟動步驟,對風(fēng)機高壓變頻控制采用變頻一鍵啟動、變頻一鍵停止及一鍵工頻切變頻,并保留了原來的工頻手動啟動、工頻手動停止控制。[1]
(1)變頻一鍵啟動執(zhí)行的步驟
*步:合自動旁路柜的KM1、KM2。
第二步:合上級開關(guān)柜(原風(fēng)機6kV開關(guān)柜)的合閘開關(guān)。
第三步:等待變頻器預(yù)充電完成后(及待機反饋接通后),再合變頻器啟動開關(guān)。
在實際操作過程中,4號爐、5號爐風(fēng)機變頻器就地柜zui低赫茲數(shù)設(shè)置為10Hz,DCS畫面中的變頻調(diào)節(jié)指令在0~10Hz之間時,變頻器就地柜始終保持在10Hz不變。6號爐風(fēng)機變頻器就地柜zui低赫茲數(shù)設(shè)置為15Hz,DCS畫面中的變頻調(diào)節(jié)指令在0~15Hz之間時,變頻器就地柜始終保持在15Hz不變。
(2)變頻一鍵停止執(zhí)行的步驟
*步:合變頻器停機開關(guān)。
第二步:待變頻器停機后,斷開上級開關(guān)柜(原風(fēng)機6kV開關(guān)柜)的合閘開關(guān)。
第三步:斷開自動旁路柜的KM1、KM2。
當(dāng)變頻器停止工作后,應(yīng)手動將變頻調(diào)節(jié)指令變?yōu)?Hz。
(3)一鍵工頻切變頻執(zhí)行的步驟
*步:斷開自動旁路柜的KM3。
第二步:3秒后,合自動旁路柜的KM1、KM2。
第三步:等待變頻器預(yù)充電完成后(及待機反饋接通后),再合變頻器啟動開關(guān)。
在一鍵工頻切變頻前,應(yīng)先手動將變頻調(diào)節(jié)指令變?yōu)?0Hz。
以上各種不同啟動方式下每一步驟的執(zhí)行都是在DCS系統(tǒng)的干預(yù)下自動執(zhí)行完成的。DCS界面如圖2所示。
圖2DCS界面
3.2高壓變頻器變頻故障自動切工頻運行時的控制
鍋爐風(fēng)機在變頻器運行時若變頻器發(fā)生故障,不需要管理人員干預(yù),變頻器將發(fā)出重故障信號至DCS,此時DCS邏輯程序會自動將風(fēng)門擋板關(guān)至預(yù)設(shè)定的狀態(tài),變頻器延時6~8秒后自動切換至工頻運行(這個時間通過變頻器自動旁路柜內(nèi)時間繼電器進行設(shè)定)。由于風(fēng)機擋板執(zhí)行器動作時間過長,如果等待擋板關(guān)閉到預(yù)定位置后再切換工頻,風(fēng)機轉(zhuǎn)速降低過大,工頻啟動可能出現(xiàn)過流保護動作,并導(dǎo)致鍋爐汽壓汽溫下降過大。另外,如果不延時切換工頻,風(fēng)擋板全開時工頻立即啟動,雖電機轉(zhuǎn)速下降很小電機過流保護不會動作,但風(fēng)量突增對爐膛燃燒擾動太大,會造成爐膛保安裝置的風(fēng)壓保護動作。[2]因此,綜合多方面因素,經(jīng)過多次試驗后,確定變頻器重故障信號發(fā)出后延時6~8秒切換工頻,重故障信號發(fā)出后風(fēng)機擋板門立即開始關(guān)閉到設(shè)定開度。然而,擋板門執(zhí)行器動作速度不一致,導(dǎo)致?lián)醢彘T設(shè)定時間各不相同。
以4號爐風(fēng)機為例,以下風(fēng)門設(shè)定開度是風(fēng)機在工頻運行時額定負荷下的風(fēng)擋板開度:
4號爐二次風(fēng)機計時時間為10秒,風(fēng)機擋板執(zhí)行器自動關(guān)閉到74%。
4號爐一次風(fēng)機計時時間為15秒,風(fēng)機擋板執(zhí)行器自動關(guān)閉到52%。
4號爐引風(fēng)機計時時間為15秒,風(fēng)機擋板執(zhí)行器自動關(guān)閉到51%。
當(dāng)風(fēng)機擋板執(zhí)行器在計時時間內(nèi)關(guān)不到指定位置時,風(fēng)機擋板執(zhí)行器會停在計時結(jié)束后的位置。即使風(fēng)機擋板執(zhí)行器提前關(guān)到指定位置,但計時時間沒有結(jié)束,運行人員依舊無法操作風(fēng)機擋板執(zhí)行器,只有當(dāng)計時時間結(jié)束后,運行人員才可以手動調(diào)節(jié)風(fēng)機擋板執(zhí)行器。[3]
在工頻切換成功后風(fēng)機擋板如果沒有關(guān)閉到設(shè)定開度,則會在預(yù)設(shè)時間內(nèi)繼續(xù)自動關(guān)閉到預(yù)設(shè)位置。設(shè)定時間需要根據(jù)風(fēng)擋板關(guān)閉試驗確定。因為在設(shè)定時間內(nèi)人工操作無效,所以設(shè)定時間要合理。[4]
山東威海博通熱電股份電機微機保護啟動時設(shè)置啟動時間15~20秒,通過試驗后從DCS系統(tǒng)調(diào)出數(shù)據(jù)看變頻切換工頻啟動電流不超過額定電流的2倍,工頻啟動后尖峰電流出現(xiàn)在5秒內(nèi),5秒后電機電流進入穩(wěn)定運行狀態(tài)。雖然風(fēng)門擋板在開啟狀態(tài)相當(dāng)電機帶負荷啟動,但因電機不是從零開始加速,完全能躲過過流保護的整定值。這種狀態(tài)下切換鍋爐風(fēng)壓會有較小的波動,但對鍋爐燃燒不會產(chǎn)生大的影響。
3.3工頻運行切換到變頻器運行
風(fēng)機變頻改造后,當(dāng)運行中變頻器突然發(fā)生故障后會自動切換到工頻運行,這時需要對變頻器進行檢修維護,當(dāng)變頻器檢修結(jié)束后需要投入運行時,需要進行工頻切換變頻的控制。變頻切換工頻是在變頻器突發(fā)故障的狀態(tài)下自動切換的,而工頻切換變頻是有計劃的進行切換。
一鍵工頻切變頻指令發(fā)出后,DCS系統(tǒng)先斷開自動旁路柜中的KM3開關(guān),同時發(fā)出變頻調(diào)節(jié)赫茲數(shù)50Hz信號,延時3秒后合自動旁路柜中的KM1和KM2開關(guān)。再延時2秒后,DCS發(fā)出高壓變頻啟動指令。通過冷態(tài)和熱態(tài)試驗看,此種切換對爐膛燃燒沒有擾動。[5]
工頻切變頻時變頻器本身必須具備轉(zhuǎn)速啟動功能才能保證實現(xiàn)無擾切換。轉(zhuǎn)速啟動又稱“飛車啟動”,即在電機旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下啟動。當(dāng)變頻器的啟動方式設(shè)為轉(zhuǎn)速啟動時,接到啟動命令,啟動變頻器自動檢測電機的轉(zhuǎn)速,輸出該轉(zhuǎn)速對應(yīng)下的頻率,并在此頻率上加減速,達到給定頻率。
工頻切變頻成功后,操作人員逐步開啟風(fēng)門調(diào)節(jié)擋板和降低變頻器輸出頻率進行調(diào)整,以爐膛風(fēng)壓無波動為準(zhǔn),直到擋板全開變頻器調(diào)整到適合的輸出頻率。
4改造后節(jié)能效果分析
表1是高壓變頻器改造前后的噸汽耗電量分析表。
表1高壓變頻器改造前后噸汽耗電量分析
通過表1可以看出,變頻改造后高壓風(fēng)機節(jié)電效果非常明顯,尤其是5號爐因為是一臺非標(biāo)爐型,風(fēng)機裕量過大,變頻改造后節(jié)電效果更明顯。另外一臺給水泵和一臺熱網(wǎng)循泵節(jié)電率也在20%~30%。噸汽耗電量這種分析直觀而且利于進行對比分析,但要計算投資回報需進行全年節(jié)電量的分析。下面就根據(jù)山東威海博通熱電股份4號爐、5號爐、6號爐全年不同負荷區(qū)間運行的節(jié)電量進行統(tǒng)計分析(詳細統(tǒng)計報表不進行羅列,只列出分析結(jié)果)。
(1)節(jié)能收益匯總
4號爐、5號爐、6號爐共9臺風(fēng)機、7號給水泵、7號熱網(wǎng)循環(huán)水泵節(jié)電量合計為:
2423050+3162440+4005500+307087+531059=10429136kWh
該公司上網(wǎng)電價:0.42元/kWh(不含稅價格)。
則:4號爐、5號爐、6號爐共9臺風(fēng)機、7號給水泵、7號熱網(wǎng)循環(huán)水泵的年收益額合計為:
10429136×0.42≈438萬元
(2)設(shè)備投資費用
4號爐、5號爐、6號爐共9臺風(fēng)機的變頻器設(shè)備采購費用合計:262萬元。
7號給水泵、7號熱網(wǎng)循環(huán)水泵2臺變頻器設(shè)備采購費用合計:57萬元。
DCS配套系統(tǒng)設(shè)備采購費用合計:18.8萬元。
其他輔材(電纜、高壓接頭等)費用合計約:32萬元。
設(shè)備安裝和調(diào)試由博通公司檢修車間完成,費用不計。
因此:11臺變頻器投資總費用合計為:369.8萬元。
(3)投資成本回收期H
H=369.8萬元÷438萬元≈0.85年
以上節(jié)能效果分析表明,高壓變頻器技術(shù)改造節(jié)能效果顯著。即使不考慮其他附加經(jīng)濟效益,僅以節(jié)電一項計算,4號爐、5號爐、6號爐共9臺風(fēng)機、7號給水泵、7號熱網(wǎng)循環(huán)水泵的年節(jié)電量為10429136kWh,年節(jié)電收益約438萬元,按電能折標(biāo)系數(shù)K=3.5噸標(biāo)煤/萬千瓦時計算,年可節(jié)約標(biāo)煤3650噸,變頻改造投資成本回收期小于0.85年。
5結(jié)論
(1)風(fēng)機、水泵變頻改造后節(jié)電效果非常明顯,超出改造前預(yù)期。
因鍋爐設(shè)計過程中,很難準(zhǔn)確地計算出管網(wǎng)的阻力,考慮到長期運行過程中可能發(fā)生的各種問題,通常總是把系統(tǒng)的zui大風(fēng)量和風(fēng)壓富裕量作為選擇風(fēng)機型號的設(shè)計值。這樣,風(fēng)機的風(fēng)量和風(fēng)壓富裕度達20%~30%是比較常見的,尤其在低峰負荷時風(fēng)壓富裕量更大,大量能量浪費在節(jié)流損失上。安裝了高壓變頻器后,可以根據(jù)負荷需求調(diào)節(jié)負載的電源頻率,從而達到調(diào)節(jié)負載轉(zhuǎn)速的目的,克服“大馬拉小車”現(xiàn)象。因此在風(fēng)機、給水泵上安裝變頻器,節(jié)電效果大幅超出預(yù)期,值得大力推廣。熱電廠上網(wǎng)電價遠遠低于鋼材、水泥、化工、建材等行業(yè),如果按照工業(yè)用電價格來核算則半年之內(nèi)就能收回投資成本,值得大力推廣。
(2)工頻變頻雙向切換功能較好。通過多次雙向切換試驗,鍋爐燃燒穩(wěn)定,運行工況可靠,基本能實現(xiàn)無擾切換。
(3)安裝簡單。即將原高壓開關(guān)柜與電動機之間插入安裝高壓變頻器,對原有接線改動不大,只需重做電纜頭,仍然使用原來的電機,大幅降低改造成本。
(4)由于實現(xiàn)了軟啟動,避免了工頻啟動的沖擊電流,電機壽命將大幅延長,減少啟動時對電網(wǎng)的沖擊。電動機運行振動及噪聲明顯下降,軸承溫度也有很大的下降。
(5)不同負荷下可以平滑無級調(diào)速,減少了風(fēng)道的震動。尤其低峰負荷時,未進行變頻器改造前風(fēng)擋板開度過小,造成風(fēng)機喘振撕裂風(fēng)道的問題得到徹底的解決。
(6)大幅降低了廠界噪聲。變頻改造前,風(fēng)機擋板門節(jié)流噪聲極大,廠界噪聲超標(biāo),周圍居民多次向環(huán)保部門投訴。變頻器改造后節(jié)流噪聲消失,廠界噪聲遠遠低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
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